Power Jets W. 1 | |
Um W1 mantido no Museu da Ciência em Londres . | |
Construtor | Jatos de força |
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Primeiro voo | 14 de dezembro de 1940 |
usar | Gloster E. 28/39 |
Características | |
Modelo | De fluxo único turbojet |
Comprimento | 1.574,8 mm |
Diâmetro | 1092,2 mm |
Massa | 320 kg |
Componentes | |
Compressor | centrífuga, estágio único de dois lados |
Câmara de combustão | 10 câmaras periféricas separadas, tipo de fluxo reverso |
Turbina | axial, 1 estágio |
Desempenho | |
Impulso seco máximo |
1 res versões 3.8 kN Versão final: 4.59 kN |
Taxa de compressão | 3,8: 1 |
Fluxo de ar |
Versões 1 res : 10,3 kg / s Versões finais: 12 kg / s |
Temperatura de entrada da turbina | 780 ° C |
O Power Jets W.1 (às vezes também chamado de " Whittle W.1 " ) era um motor a jato britânico projetado por Frank Whittle e sua empresa Power Jets , produzido sob contrato pela British Thomson-Houston (in) (BTH) no início dos anos 1940 . Seu principal fato notável é que foi o primeiro turbojato britânico a voar, sob a designação " Whittle Supercharger Type W1 " , impulsionando o Gloster E.28 / 39 em seu vôo inaugural, da RAF Cranwell , o15 de maio de 1941.
Após um período de indiferença, em Junho de 1939foi feita demonstração experimental de motores Power Jets WU a uma delegação do Ministério da Aeronáutica , principalmente D r Pye, diretor de pesquisa científica. A apresentação foi tão bem-sucedida que o ministério rapidamente providenciou a compra do motor, para que a Power Jets pudesse se beneficiar de um capital financeiro significativo para começar a trabalhar no projeto com mais profundidade. Ao mesmo tempo, este motor foi imediatamente emprestado à Power Jets para mais testes.
Ao mesmo tempo, foi assinado um contrato para o fabrico de um motor "avionável" (que pode ser autorizado para voo): O W.1. Ao contrário do Whittle WU, que começou os testes de bancada em 1937 , o W.1 era um motor simétrico, destinado após o desenvolvimento para facilitar sua incorporação em uma aeronave. O W.1 empregou um compressor centrífugo de liga dupla face Hiduminium RR.59 (en) , as câmaras de combustão tipo fluxo reverso (fluxo reverso) e uma turbina axial resfriada a água (que então será substituída por um modelo resfriado por circulação de ar ) As lâminas da turbina eram de liga Firth Vickers (em) Rex 78 , desenvolvidas sob a direção de W. H Hatfield (em) .
Como o desenvolvimento do novo conceito estava em andamento, foi decidido pré-fabricar um motor somente para teste, usando todas as peças produzidas que não haviam sido aceitas para uso no motor final. Essas peças seriam usadas nesta cobaia, junto com outras especialmente projetadas para esse fim. Este motor foi denominado W.1X . Embora oficialmente nunca devesse voar, este exemplo impulsionou o Gloster E.28 / 39, que conseguiu realizar um chip jump durante o teste de condução, emAbril de 1941. Os verdadeiros voos de teste ocorreram um mês depois, com o W.1 final.
Após uma visita à Inglaterra em 1941 , o General Henry H. Arnold providenciou o transporte do W.1X para os Estados Unidos , junto com os planos para o W.2B, mais poderoso. O W.1X se tornou o protótipo da General Electric I-16 . DentroAbril de 1943, seu desenvolvimento já estava bastante avançado e produzia um empuxo de 750 kgp .